
2026-03-05
На одном из металлургических предприятий, эксплуатирующих слябовую машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), была выявлена серьезная проблема — частые случаи разрушения стопорных стержней промежуточного ковша. Данный элемент является ключевым огнеупорным изделием, обеспечивающим стабильность уровня металла в кристаллизаторе, регулирование скорости потока стали и, как следствие, качество поверхности и внутреннюю структуру заготовки.
В 2021 году на предприятии было зафиксировано 12 аварийных случаев, связанных с разрушением стопорных стержней — в среднем один случай в месяц. Около 20% инцидентов происходило во время разогрева промежуточного ковша или при открытии разливки (отрыв головки стержня). Остальные случаи фиксировались непосредственно в процессе литья: разрушение происходило на расстоянии 650–700 мм от верхней кромки, при этом излом имел характерную V-образную форму.
Каждый аварийный случай приводил к внеплановой остановке МНЛЗ, повторному разогреву ковша и срыву производственного графика, что влекло значительные экономические потери.
Специалисты предприятия выделили три основные группы факторов, влияющих на разрушение стержней:
1. Термический шок
Анализ показал, что применяемый материал в целом соответствовал требованиям производства (разливка углеродистых и среднелегированных сталей, умеренное шлаковое воздействие). Однако были выявлены недостатки технологии изготовления и режима разогрева:
неравномерность состава сырья приводила к внутренним напряжениям;
недостаточная герметизация ковша во время разогрева;
открытое положение стержня при разогреве;
низкая эффективность прогрева (температура около 1000 °C при длительности 3 часа);
утечка пламени и нестабильный температурный режим.
В результате в огнеупорном материале формировались микротрещины, которые при работе в условиях экстремальных температур и механических нагрузок приводили к разрушению.
2. Недостаточная прочность
Разрушения часто происходили после замены стакана, восстановления спекания или при быстрой смене ковша. В закрытом положении стержень испытывал продольные и поперечные нагрузки. Было установлено, что горячая прочность материала недостаточна, особенно в зоне шлакового пояса и изменения диаметра.
3. Конструктивные и монтажные недостатки
Выявлены следующие проблемы:
чрезмерная длина стержня (1750 мм вместо требуемых 1650 мм), что увеличивало изгибающие нагрузки;
выступание стержня над крышкой ковша на 200 мм при норме 50 мм;
наличие «перекуса» при установке, создающего боковые усилия;
монтаж вне рабочей позиции ковша, что приводило к повреждениям при транспортировке;
резкое ручное закрытие стержня при переводе режима управления.
Мероприятия по устранению проблемы были реализованы поэтапно.
1. Модернизация конструкции и состава
Введение 5% микропорошка SiC в состав материала (особенно в зоне головки и шлакового пояса).
Применение композитной конструкции.
Повышение прочности при изгибе:
— при комнатной температуре — до 8,2 МПа;
— при высокой температуре — до 9,4 МПа.
Снижение коэффициента линейного расширения до 7,1×10⁻⁶ 1/°C.
Отсутствие трещин после трёх циклов термошока при 1100 °C.
Уменьшение длины стержня до 1650 мм.
Изменение формы головки с шарообразной на коническую.
Снижение диаметра головки с 60 мм до 45 мм для повышения точности регулирования потока.
2. Оптимизация монтажа
Переход от офлайн-установки к монтажу перед разогревом ковша.
Исключение «перекуса» при установке, строгая центровка.
Контроль состояния поперечной балки механизма открытия/закрытия.
Изменение алгоритма закрытия — использование собственного веса стержня перед прижатием.
3. Совершенствование режима разогрева
Полная герметизация ковша перед разогревом.
Первоначальный разогрев при закрытом положении стержня.
Открытие стержня спустя 30 минут для равномерного прогрева.
Строгое соблюдение температурной кривой и достижение температуры свыше 1000 °C в течение 1–2 часов.
Запрет остановки горения в процессе разогрева.
После внедрения комплекса мероприятий ситуация существенно улучшилась. В 2022 году количество аварий сократилось до 2 случаев — на 10 меньше по сравнению с 2021 годом. Работа МНЛЗ стабилизировалась, сократились внеплановые простои и производственные потери.
Комплексный подход, включающий оптимизацию химического состава, совершенствование конструкции, корректировку режима разогрева и улучшение технологии монтажа, позволил значительно повысить термостойкость и механическую надежность стопорных стержней промежуточного ковша. Реализованные меры обеспечили стабильность уровня металла в кристаллизаторе и повысили общую эффективность непрерывной разливки стали.